选矿生产中存在的问题及设备改造成果

原选矿生产中存在的问题

(1)选矿中破碎筛分流程是重要的组成部分,破碎系统2台圆锥破碎机超期服役,又因种种原因暂时不能更新,生产中故障率较高;预先筛分和检查筛分筛分效率低;中、细碎圆锥破碎机2#、5#给料皮带运行速度快,手工除杂困难,易堵塞破碎机。这些因素导致整个破碎系统生产效率低,产品粒度大。

(2)磨矿分级系列多,操作管理困难,工艺条件不易控制。精矿再磨系统MQG1500×3000球磨机使用年限长,老化严重,事故率高;旋流器工作不稳定,分级效率低,再磨产品细度偏粗,直接影响氰化指标。

(3)浮选系统二次精选作业精选时间过长,精矿富集比低,仅为1.1。而由工艺矿物学研究结果可知,下部中段矿石中硫化物含量减少,自然金含量增加,精选时间过长容易使自然金被污染而损失。

(4)氰化浸出作业氰化钠单耗居高不下,有时达到10kg/t以上,药剂成本过高。

(5)生产用水紧张、水质差等总理制约着生产的顺利进行。

选矿生产线

选矿技术改造及效果

(1)将破碎振动筛骨架管换成厚壁无缝钢管,并将筋板全部改成凹槽形式,提高了筛体的整体强度,同时将筋板由原来的7根改为3根,增加了近30%的筛分面积。通过改造,极大地提高了筛分效率,缩短了开车时间,每年可节电12.7万kW.h,价值6.3万元。

(2)将破碎系统原8#、11#破碎产品运输皮带合并,用长传动丝杠作牵引装置,对拉紧装置进行改造,解决了原11#皮带的跑偏和打滑问题,简化了操作,每年可节约备件和电能消耗约5.2万元。将2#、5#圆锥破碎机给料皮带带速由1.25m/s降至1.0m/s,皮带宽度由650mm加宽至800mm,降低了手选除杂难度和圆锥破碎机的故障率,提高了圆锥破碎机的破碎效率。

(3)选用1台MQG2700×3600型球磨机代替原来的3台MQG2100×2200型球磨机,与1台2FLG-2000螺旋分级机配合,简化了磨矿操作,节省了备件库存费用,稳定了入选矿浆的浓度和细度,磨矿工艺流程进展显著。

(4)精矿再磨系统选用1台MQY2100×3000型球磨机代替原2台MQY1500×3000型球磨机;分级设备改为聚氨酯材质的旋流器组,配有压力显示装置,安装维护方便,分级效率高于原旋流器5个百分点左右。安装使用后,再磨细度合格率提高了12个百分点,-0.043mm含量提高了4个百分点,氰化回收率提高了0.28个百分点。

(5)先后对氰化作业的φ12m单层浓密机、洗涤作业的φ12m三层浓密机进行了高效化改造,给浓密机安装给矿缓冲脱气槽,并在中心给矿处安装给料竖桶,桶下安装扩散板。改造后浓密机运行稳定,贵液跑浑现象消失,回水质量得到了很大改善。

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